Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
urirexroth
7 лет назад

Как испортить 60 кубометров трансмиссионного масла на совершенно новом прокатном стане.

(Факт №2.) Достаточно стахановских методов работы и жадности руководства. Умноженных на западные технологии с западными регламентами технического обслуживания и ремонта.
Данное событие имело место быть на одном крупном металлургическом предприятии. Наблюдал и участвовал в этом безобразии сам.
Исходные данные: прокатный стан 170 (диаметр бочки чистовой клети) фирмы Danieli. Проволочный. Новый. Работает уже третий месяц. Весь в проводах, камерах, датчиках и мигающих лампочках. Работает быстро. Буквально бунт проволоки диаметром 5 мм за две минуты выдаёт. Работает день и ночь в три смены. Практически без остановок. Итальянцы, смонтировав и показав как работать, уехали на родину буквально неделю назад.


В один прекрасный день, а точнее ночь, вызывают гидравликов на Пост 1. Загрязнённость фильтроэлемента одного из насосов системы жидкой смазки чистового блока клетей. Дежурный гидравлик переключает насос на резервный и оставляет это дело на утро. Идёт спать. Через час опять вызов на Пост 1, опять загрязнённость. Останавливают линию так как нет второго резервного насоса. Гидравлик бежит на склад за новым фильтроэлементом, тем временем напарник разбирает корпус фильтра, достаёт фильтроэлемент, и видит....
Фильтроэлемент ЧЁРНОГО цвета. Масло чёрное, с кусками окалины.
После этого меняли фильтры по 12 раз в сутки в течении ТРЁХ месяцев. Гидравлики ночевали и дневали в подвале у насосов, в том числе и я. Приходили всякие комиссии, смотрели, морщили лбы, уходили... Останавливали чистовой блок, меняли уплотнения - безрезультатно. Изобретали велосипеды, но не сделали одного: ТО чистового блока по алгоритму....


Немного "ТЕОРИИ" прокатки:


На рисунке показано что при прокатке заготовки до определенного диаметра (показана оранжевым), при прохождении прокатных клетей и уменьшении сечения этой заготовки возрастает её скорость перемещения (V), а также скорость вращения (w) валков клетей.
В идеальном режиме положение полосы будет как на верхнем рисунке. В реальности же всё несколько иначе, прокатываемая заготовка провисает, и существует опасность затягивания образующейся петли в последующую прокатную клеть. Для предотвращения этого существуют петлеобразователи, которые создают необходимое натяжение провисающей заготовке между клетями.
p11.JPG


И ПРАКТИКА:


Заготовка поступает на загрузочный стол:
IMG_0759.JPG
Откуда по рольгангу загружается в методическую печь:
IMG_2950.JPG
Нагревается до определенной температуры и выгружается на черновой прокатный участок
IMG_2973.JPG


IMG_1404.JPG
Черновой и предчистовой участки состоят из вышеупомянутых клетей. Клети выглядят так в оси прокатки:
IMG_2942.JPG
Так они выглядят в работе. Не видно петлеобразователей - на данном участке их нет. Так как отсутствует провисание - клети слишком близко друг у другу. После этих клетей петлеобразователь есть, но иного типа - горизонтальный:
IMG_2975.JPG
***Вот он:
IMG_2976.JPG
Далее идут ещё две клети и герой этого поста - чистовой блок. Вот этот гробик:
IMG_2979.JPG
После него - средства контроля и измерения диаметра, виткоукладчик и конвейер:
Виткоукладчик:
IMG_2983.JPG
Конвейер и виткоукладчики:
IMG_2982.JPG
дальше идут средства укладки витков и упаковщик, но пост не про них. Вернёмся к чистовому блоку клетей:
IMG_5g074.JPG
Вот так он выглядит в открытом виде (фото Danieli):
Видно подвод смазки к редукторам (оранжевый), воздух для продувки проводок (голубой) и охлаждающая вода (зелёный)
d2.png


d3.png


В блоке клети стоят рядом, поэтому используют роликовые проводки:
d4.png
Проводка выглядит так (фото Danieli). Устройство понятно, я надеюсь.
!prow.png
Но наличие этих проводок чистовой блок не спасло. Чистовой блок - умная система, но видимо кто-то из операторов стана проспал и произошла рассинхронизация скоростей вращения валков чистового блока и образования петли из горячей заготовки. А так как лошадей у нас загоняют, гнали очень долго пока заметили рассинхронизацию. Каждая новая заготовка в стане образовывала петлю в чистовом блоке, которая касалась и и в итоге прожгла крышку корпуса блока.
Где-то здесь:
!llb.png
После чего окалина и охлаждающая вода стали попадать внутрь редуктора и в обратный трубопровод системы смазки:
!llb.png 2.png


PPer(1).jpg
Вот в такой бак. 30000 литров. Так как линии две на стане, то через полмесяца окалина появилась и во втором баке.
30 000 l.jpg
Так он в реальности выглядит:
СЖС-4А.jpg
А вот эти самые насосы, возле которых жили люди по 12 часов в течении трёх месяцев.
sjs4.JPG
А вот секретная схема (Кому интересно)
6160913T_001.jpg


ЦЕНА ВОПРОСА:


Масло использовалось Mobil Mobilgard M 430 (бочка по 208 л) Заменить 2 бака по 30000 л
Фильтроэлементы Internormen 01NR1000 10G 10BP 16 штук. Мы меняли 24 фильтра в сутки. Когда я там работал, фильтроэлемент стоил как одна моя зарплата.
Даже считать страшно.


ВЫВОДЫ:

  1. Решения у нас принимать боятся.
  2. Когда покупаешь товар, смотри чтобы тебе он подошёл.
  3. Технику надо любить.
9
196.029 GOLOS
На Golos с June 2017
Комментарии (16)
Сортировать по:
Сначала старые